Как удалось увеличить пропускную способность в 1,5 раза?
						 
					       
												
					
						
							Благодарим пресс-службу НПО САТУРН за предоставление данного материала. 
Обладает большим опытом в разработке и реализации проектов, и одним из них в рамках прохождения 1-й проектной практики стал проект под названием «Повышение пропускной способности участка разборки и дефектации».
Целью данного проекта является увеличение пропускной способности участка разборки и дефектации цеха № 51 в 1,5 раза в связи с увеличением объемов производства.
Для разработки и реализации проекта была организована рабочая группа, включающая основных специалистов из состава данного участка. На этапе диагностики и анализа проекта группой был составлен сетевой график в разрезе каждого изделия, построена карта потока создания ценности, диаграмма «спагетти», отобразившая материальные и информационные потоки, проведен хронометраж времени, определены точки разрывов и места, ограничивающие процесс.
При анализе схемы стали видны основные направления, требующие изменения, а именно:
- логистика процесса: промежуточная межоперационная комплектация узлов двигателя на участке разборки,  вследствие чего происходит простаивание деталей и занимается рабочая площадь разборки;
 
- процесс взаимодействия разборки и дефектации двигателя: выявили, что к скоплению разобранных узлов (до 5 двигателей) и их пролеживанию приводит неритмичная работа участков, – такт разборки составляет 1 день, такт дефектации – 2 дня. Из данного анализа следует вывод, что необходимо увеличить пропускную способность участка дефектации как наиболее ограничивающую процесс;
 
- потери на этапе дефектации.
 
По итогам хронометража отобразили степень влияния на процесс каждого из них (рис. 1).

В ходе диагностики и анализа проекта рабочей группой были выполнены следующие мероприятия:
- составлен сетевой график в разрезе каждого изделия;
 
- построена карта потока создания ценности, диаграмма «спагетти», отобразившая материальные и информационные потоки;
 
- проведен хронометраж времени;
 
- определены точки разрывов и места, ограничивающие процесс. 
 
По итогам разработки проекта был составлен план мероприятий, включающий основные блоки: 
- организация процесса по принципу FIFO ( First In, First Out:   «первым пришел — первым ушел»). Узлы с двигателя перемещаются на участок дефектации для дальнейшей работы в той очередности, в которой были разобраны. Отправка узлов с дефектации в механические цеха на ремонт осуществляется по такому же принципу; 
 
- разработка планировочного решения, которое заключается в разделении потоков дефектации двигателей по изделиям, а также организация рабочего места, оснащенного стеллажами для выкладки узлов, необходимой техникой для формирования документов и доской с визуализацией узлов (рис. 2); 
 
- формирование фотоэталонов, позволяющих нам стандартизировать процесс выкладки узлов на стеллажах; 
 
- оптимизация контрольных операций перед  дефектацией. 
 

Реализовав мероприятия, мы смогли достичь поставленных перед нами целей.
Так как процесс совершенствования является постоянным, дальнейшие усилия будут направлены на участок вывоза узлов в механические цеха для осуществления ремонта. 
Александр Сухорученко