«Мирный атом сегодня» 0 комментариев

Каракури для сварщика: как убрать волнистость заготовок

Покажем, как оптимизировать процесс по выпрямлению сварочной присадочной проволоки.

Сварщики предпочитают прямолинейность! Волнистость заготовок – уже вчерашняя история. И все потому, что на участке сварки цеха централизованного ремонта (ЦЦР) Калининской АЭС для протяжки и выпрямления сварочной присадочной проволоки внедрено устройство каракури.

Кроме портала, мы предлагаем вам и альманах «Управление производством». Все самое интересное и уникальное мы публикуем именно в нем. 300+ мощных кейсов, готовых к использованию чек-листов и других полезных материалов ждут вас в полном комплекте номеров. Оформляйте подписку и получайте самое лучшее!

В ЦЦР при помощи устройства каракури добились оптимизации процесса по выпрямлению сварочной присадочной проволоки. Специальное приспособление легко исправляет искривление заготовки, сокращая по времени подготовку сварочных материалов в 3 раза. 

Дело в  том, что сварочная проволока на участок сварки поступает в катушках. Для использования ручной аргонодуговой сварки необходимо отрезать пруток длиной 700 мм. Как пояснил Виктор Завгородний, начальник участка сварки ЦЦР, пруток имеет радиальное искривление в соответствии с диаметром катушки. И для того, чтобы проволоку использовать в работе, ее необходимо выпрямить. «Выпрямление выполнялось вручную, поэтому волнистость все равно оставалась. И это затрудняло подачу заготовки в сварочную ванну», – уточнил В. Завгородний. Так было до процесса улучшения. 

Для того чтобы решить проблему волнистости заготовки, проектная группа отдела по подготовке и проведению ремонтов (ОППР) разработала необходимое приспособление. После чего специалисты производственного участка специальных работ ЦЦР изготовили выпрямитель. «В основе устройства лежит принцип протягивания между роликами с направляющими для проволоки. Сварщик помещает скрученную проволоку из катушки в приспособление, вращая ручку, протягивает ее между роликами и получает на выходе ровную заготовку», – рассказал о принципе действия устройства каракури Дмитрий Пушков, ведущий инженер-конструктор ОППР. В итоге время на подготовку сварочных материалов сократилось с 15 до 5 минут на одну операцию.

Текст: Ирина Елсукова. Фото: предоставлено ОРПСР Калининской АЭС

0 комментариев
Отправить
обсуждения
Это переводная статья из альманаха № 5 2013 года, вот источники: 1. «OEE Improvement by TPM Imple... Механизм расчета общей эффективности оборудования: пример Jordan Steel Company
Добрый день! Вопрос: почему у Вас в расчете доступности берется операционное время с учетом внеплано... Механизм расчета общей эффективности оборудования: пример Jordan Steel Company
Эта статья 2010 года, тех времён, когда представители Голдрата в России ТОС продвигали и рекламирова... Постоянно улучшать – практическое руководство по управлению производством на основе ТОС
А как насчёт самосвалов как КИО вы применяете какой эффективность вы проявляете? «Карельский окатыш»: 35% – показатель общей эффективности оборудования для экскаваторного парка
Узнайте больше Альманах “Управление производством” 300+ мощных кейсов, готовых к использованию чек-листов и других полезных материалов
Альманах “Управление производством”