"Территория ОМК" 0 комментариев

ВМЗ: как свели к минимуму брак при производстве тонкостенных труб

Проблема возникала на стане 40–133 при изготовлении труб с толщиной стенки менее двух миллиметров (позже из них формуют прямоугольный профиль). Схема формовки, предложенная итальянским поставщиком оборудования, подразумевала наличие пяти клетей с открытым профилем и трех – с закрытым. Но инструмент деформации не позволял обеспечить монотонность очага сворачивания штрипса в трубу, а некачественная формовка трубной заготовки вела к высокому проценту отбраковки из-за плохо проваренного или смещенного шва.

ВМЗ

Благодарим редакцию единой корпоративной газеты "Территория ОМК" за предоставление данного материала.  

– Особенность производства тонкостенного проката на широкополосных станах заключается в том, что головная и хвостовая части рулона имеют недостаточную планшетность (характеристика плоской поверхности прокатанной полосы, подразумевающая отсутствие изгибов и волнистости. – Прим. ред.), – объясняет Дмитрий Новокшонов, ведущий специалист отдела по математическому моделированию инженерно-технологического центра ВМЗ. – Из-за этого кромки трубной заготовки в процессе формовки теряли устойчивость, появлялась «гофра» – нарушение геометрии, которое делает последующий процесс сварки невозможным или крайне затруднительным.

Чтобы снизить потери при отбраковке продукции и расходный коэффициент металла, специалисты ИТЦ вместе с сотрудниками управления по технологии и качеству ДНГПТ смоделировали и опробовали принципиально новую калибровку валков, изменив при этом состав функциональных групп клетей. Для экспериментального проката в «ВМЗ-Техно» изготовили 13 валков. Активное участие во внедрении нового инструмента деформации принял ведущий инженер-калибровщик ТЭСЦ-2 Александр Полозов.

В июне прошли пробные прокаты различных типоразмеров. Для производства трубы диаметром 76 миллиметров, из которой формуют профиль 60 на 60 миллиметров, задали металл с номинальной толщиной 1,5 миллиметра. Испытания показали, что новая геометрия валков позволила снизить процент брака из-за образования «гофры» в три раза.

Уровень брака

– Нам удалось до минимума снизить износ валкового инструмента и время настройки стана в момент перевалки, улучшить схему формоизменения трубной заготовки, уменьшить количество настроечных и условно-забракованных труб при прохождении поперечного стыкового соединения, – рассказывает Дмитрий Новокшонов. – Технологический персонал также положительно отзывается об измененной схеме формовки. А руководство дивизиона поставило задачу тиражировать эту практику на другие проблемные диаметры: 102 и 63 миллиметра, из которых формуют профиль размером 80 на 80 и 50 на 50 миллиметров соответственно. 

Виктор Махров, Фото: Александр Загребин

0 комментариев
Отправить
обсуждения
Цитата: "В-третьих, хорошо разработанные ключевые показатели эффективности способствуют более ... Измерение операционной эффективности: ключевые показатели для непрерывного совершенствования
В компаниях, где людей оценивают и ранжируют численно, когда от выполнения индивидуальных KPI зависи... Измерение операционной эффективности: ключевые показатели для непрерывного совершенствования
Кейс Danone — добросовестный производственный отчёт. Пять этапов, 250 человек, восемнадцать месяцев ... Кейс компании Danone: применение системы TWI на практике
Статья точно описывает проблему: TWI внедряют, но не удерживают. Анализ 27 успешных проектов в 10 от... TWI – Ключевые показатели эффективности внедрения
Узнайте больше Альманах “Управление производством” 300+ мощных кейсов, готовых к использованию чек-листов и других полезных материалов
Альманах “Управление производством”