Тулачермет 0 комментариев

Перераспределение сил: рацпредложение на 17,5 млн рублей

Тулачермет: о проекте «Оптимизация газодинамических условий работы агломашин».

Сотрудники Тулачермета активно предлагают рационализаторские идеи для оптимизации производственных процессов. Так, начальник участка рудного двора агломерационного цеха Андрей Медведев, механик агломерационного цеха Сергей Затьянов и ведущий специалист группы металлургической теплотехники ЦЛХТиТК Дмитрий Чудаков представили разработку под названием «Оптимизация газодинамических условий работы агломашин».

Кроме портала, мы предлагаем вам и альманах «Управление производством». Все самое интересное и уникальное мы публикуем именно в нем. 300+ мощных кейсов, готовых к использованию чек-листов и других полезных материалов ждут вас в полном комплекте номеров. Оформляйте подписку и получайте самое лучшее!

Суть проблемы заключалась в выявленных ухудшениях условий зажигания шихты в агломашинах, что приводило к значительному различию в спекании между головной и хвостовой частью машины. В начале ленты при загрузке шихты и последующем зажигании из-за повышенного разрежения происходило уплотнение слоя. Это негативно сказывалось на качестве спекания шихты, из-за чего ухудшалось качество агломерата. В то же время, в хвостовой части машины, где процесс спекания практически завершен, существующая величина разрежения была избыточной.

Было предложено оптимизировать распределение газовых потоков и разряжения по длине рабочей ветви агломашины, заузив проходное сечение в первых трех вакуум-камерах на 60%, а в семнадцатой – на 50%. Для этого внутри газовых патрубков вакуум-камер были приварены стальные пластины. По словам авторов, эта конструкция проста и экономична: ее легко заменить в период ППР, в случае выхода из строя, а также изменить конфигурацию щели при изменении производственных условий. На данный момент — это предложение используется на первой и третьей агломашинах.

– В результате перераспределения разряжения в агломашинах, в указанных вакуум-камерах оно снизилось, а в остальных стало выше, – поясняет Андрей Медведев. – Благодаря этому налипание на спасательные тележки практически прекратилось, а угар колосников сократился на 34%. Также увеличилась вертикальная скорость спекания и производительность, за счет правильного распределения газовых потоков и увеличения разряжения в зоне активного спекания. Снижение влияния переуплотнения шихты улучшает процесс зажигания в первых вакуум-камерах, что, в свою очередь, способствует повышению прочностных характеристик агломерата.

За счет сокращения угара колосников годовой экономический эффект от внедрения составил порядка 17,5 млн рублей. 

Еще больше других идей вы можете посмотреть здесь – «Оптимизация производства» и «База рацпредложений».

Текст: Александра Милютина. Фото Тулачермет

0 комментариев
Отправить
обсуждения
Кейс Danone — добросовестный производственный отчёт. Пять этапов, 250 человек, восемнадцать месяцев ... Кейс компании Danone: применение системы TWI на практике
Статья точно описывает проблему: TWI внедряют, но не удерживают. Анализ 27 успешных проектов в 10 от... TWI – Ключевые показатели эффективности внедрения
Спасибо за комментарий. Да, это самый простой метод как бы сказали японцы это просто кайдзен 8 ступе... Анализ корневых причин на основе цикла PDCA: учимся избегать повторения ошибок
Содержательная статья. Хотел бы только заметить, что есть иной, более капитальный подход к проведен... Анализ корневых причин на основе цикла PDCA: учимся избегать повторения ошибок
На <<Базу>> Здать можно. Прочитав инструкции по ОТ и ТБ. Но <<Стандарт>> -эт... Единый корпоративный экзамен: как это работает в СИБУРе
Узнайте больше Альманах “Управление производством” 300+ мощных кейсов, готовых к использованию чек-листов и других полезных материалов
Альманах “Управление производством”